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镇海炼化:打造百万吨乙烯大修改造样板
作者: | 来源:国家煤化工网 | 时间:2014-07-08

镇海炼化大乙烯装置继首个生产周期连续运行超1400天之后,如期完成1384项检修和37项改造,实现“停得下,修得好,开得起”,为“稳得住,长周期,出效益”奠定了基础

“祝贺镇海炼化大乙烯圆满完成检修并成功投产!感谢你们用高度的责任心和无私奉献的辛勤付出实现了‘停得下,修得好,开得起’目标,希望你们继续努力,实现‘稳得住,长周期,出效益’的更高目标,为石化梦添光彩,为世界一流做贡献。”

7218时,镇海炼化乙烯龙头装置乙烯裂解产出乙烯产品,经检验全部合格,标志着镇海炼化100万吨/年乙烯工程首次检修改造圆满成功。当晚,傅成玉董事长向镇海炼化发去上述短信。

镇海乙烯工程建成投产于2010420日,首个生产周期连续运行时间超过1400天。根据所罗门全球乙烯绩效指标体系,镇海乙烯3项主要技术经济指标列入全球第一群组。

518日,装置切断进料。镇海炼化在总部指导帮助下,围绕打造国内大乙烯“首个生产运行周期样板”和“大修改造样板”两大目标,与参与检修改造的兄弟企业团结协作,经过45天的紧张工作,完成了1384项检修和37项改造任务,停开工没有发生安全环保事件,特别是高架火炬停工没有燃放、开工仅短时燃放,实现了“停得下,修得好,开得起”的阶段性目标,为装置后期的安稳运行奠定了坚实基础。

“三分检修七分准备”。近5亿元的资金投入,总进度45天两头见产品,大乙烯检修改造工作量之大、时间之紧迫前所未有。早在20134月,镇海炼化就正式建立了“公司领导小组—停开工/检修改造总指挥部—分指挥部—项目团队”的指挥组织体系,全面明确各方的管理权限与职责。HSE准备更是早在20129月就开始了。该公司分别组队到天津中沙乙烯、福建乙烯等兄弟企业学习停开工经验,随后制定了《停工大修改造HSE工作策划书》等规范。在技术准备上,停开工方案在2013年就开始编制,总体网络共修订了8个版本,同时编制了262个施工方案、20个检修质量专项管理办法,以及简单实用的《质量控制口袋书》。物资准备实行倒排节点,责任到人,未发生因物资滞后影响大修进度的事件。

一分布置九分落实。根据停工检修改造各阶段工作节点图,镇海炼化有序推进各项工作,发布停工检修改造专项考核办法,对镇海炼化内部4家单位考核5次,对所有承包商在大修中的表现进行评分,名次与今后的项目承接招标业绩挂钩。裂解气压缩机相当于乙烯装置心脏,是整个检修的主线。镇海乙烯检修完成三大压缩机组检修、反应器换催化剂、乙烯联锁自控升级改造、环氧乙烷精制塔扩能改造等重点项目,集中解决了首个运行周期中急冷油塔压差高、丁二烯抽提装置容易聚合等难题,确保问题不带入下一个运行周期。在开工过程中,镇海炼化探索新方法,引入天然气进行预冷,建立系统循环,然后投入裂解料开工。与引氮气再用天然气置换的方法相比,缩短了两个多小时的开工时间,增强了安全性。镇海乙烯停工时没有噪声、异味,回收物料2300吨,成功实现停工不燃放高架火炬的目标,减少损失1000万元,达到经济、环保目的。

检修期间,该公司党委开展“与检修同行、七比做贡献”主题竞赛活动,各级党、工、团组织在大修中发挥积极作用。检修正逢梅雨季节,“不穿雨衣一身湿,穿着雨衣一身汗”,参战人员克服困难,投入检修改造工作中。

72日,大乙烯如期完成检修改造,成功投产。同一天,镇海炼化原油加工量突破千万吨大关,达到1000.7万吨。在上半年完成两个批次检修,生产形势复杂的情况下,镇海炼化整体效益依然保持较强优势,继续处于领跑位置。

(来源:中国石化报)


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